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軸承知識(shí)
篦冷機(jī)液壓故障分析處理實(shí)例

劉先成 李國(guó)偉 單紹仁

(安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司)

某公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,使用第三代推動(dòng)篦式冷卻機(jī),分三段液壓驅(qū)動(dòng)篦床。投產(chǎn)7年來(lái),篦冷機(jī)先后出現(xiàn)過(guò)多次液壓故障,雖然每次故障經(jīng)過(guò)分析最終均得以處理,但每一次在分析、查找故障原因時(shí)頗費(fèi)周折。為使同行首次遇到類似故障能夠快速判斷處理,現(xiàn)將公司發(fā)生過(guò)的故障處理經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié),供同行交流及探討。

01 篦床壓死

投產(chǎn)以來(lái),篦冷機(jī)三段篦床均發(fā)生過(guò)篦床壓死故障,故障現(xiàn)象及處理措施相同。第一次,中控操作發(fā)現(xiàn)2段篦床推動(dòng)頻率反饋值小于設(shè)定值;聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員,發(fā)現(xiàn)篦床上行到位后泵壓力表顯示16MPa,上行壓力16MPa,下行壓力14.5MPa,上行基本到位,下行有60mm回不到位;打開(kāi)篦冷機(jī)出料端殼體檢修門(mén),發(fā)現(xiàn)此時(shí)2段篦床出料端料厚1.2m,進(jìn)料端料厚1.8m。操作正常時(shí),2段篦床上下行壓力10~12MPa、料層厚度450mm。檢查其他均正常,開(kāi)啟篦床重載啟動(dòng)功能,篦床運(yùn)行沒(méi)有明顯變化,分析是2段篦床料層太厚,液壓驅(qū)動(dòng)負(fù)荷小于實(shí)際負(fù)荷,篦床超負(fù)荷壓死不能正常運(yùn)行。最后停窯,待溫度合適后人員進(jìn)入篦冷機(jī)清理2段篦床(共25排篦板)10排篦板上的熟料后開(kāi)動(dòng)篦床,得以正常運(yùn)行。

篦床壓死的故障現(xiàn)象:篦床推動(dòng)頻率反饋值明顯小于設(shè)定值且篦床基本不能上下行或上行可以、下行回不到原位,泵及篦床上下行壓力比正常高幾兆帕,比例閥開(kāi)度達(dá)到100%,篦床料厚明顯比正常厚,重載啟動(dòng)及更換備用泵沒(méi)效果。處理措施為停窯清理篦床上1/3~1/2熟料即可啟動(dòng)篦床。

02 篦床推動(dòng)頻率跟不上

2.1 比例閥流量偏小

篦冷機(jī)三段篦床的驅(qū)動(dòng)油缸推動(dòng)頻率(即篦床速度)均為0~25次/min,通過(guò)調(diào)整系統(tǒng)中的比例閥開(kāi)度來(lái)調(diào)整油路中油的流量,進(jìn)而調(diào)整油缸推動(dòng)頻率。正常工作時(shí),3段油缸推動(dòng)頻率最高,一般為18次/min,現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率與中控給定頻率相同。生產(chǎn)中有一次需要提高油缸推動(dòng)頻率,當(dāng)中控給定頻率≥20次/min時(shí),現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率一直是20次/min,即通常說(shuō)的油缸推動(dòng)頻率跟不上,更換備用泵依然如此。經(jīng)過(guò)幾次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)中控給定頻率小于20次/min時(shí),現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率與中控給定頻率相同,比例閥開(kāi)度隨推動(dòng)頻率而成比例變化,最大開(kāi)度達(dá)到100%;當(dāng)中控給定頻率超過(guò)20次/min時(shí),現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率一直是20次/min,比例閥開(kāi)度一直是100%。

分析認(rèn)為,比例閥開(kāi)度達(dá)到最大100%時(shí),系統(tǒng)流量已達(dá)到最大,現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率也達(dá)到最大,雖然中控給定頻率超過(guò)20次/min,但系統(tǒng)流量已達(dá)到最大,所以給定頻率高時(shí)造成現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率跟不上中控給定頻率。

以上分析說(shuō)明比例閥通過(guò)流量偏小是造成油缸推動(dòng)頻率跟不上的原因,所以把原流量190L/min的比例閥更換成流量220L/min的比例閥。試驗(yàn)幾次,中控給定頻率達(dá)到24次/min時(shí),現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率23.4次/min,比例閥開(kāi)度88.5%,系統(tǒng)正常,滿足生產(chǎn)要求,油缸推動(dòng)頻率跟不上的故障得以解決。

2.2 液壓泵磨損

1段篦床曾經(jīng)發(fā)生中控給定頻率9次/min,現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率6~7次/min,篦床推動(dòng)頻率跟不上但能上下行且上下行能到位,比例閥開(kāi)度達(dá)到100%,液壓泵壓力6MPa(正常10MPa左右),切換到備用泵正常,確定是泵問(wèn)題,更換新泵后正常。分析認(rèn)為,泵磨損后泵內(nèi)油液內(nèi)漏,泵供油流量減少,導(dǎo)致進(jìn)入液壓缸油量減少,液壓缸活塞移動(dòng)速度降低,也就是液壓缸推動(dòng)頻率降低,頻率降低量與泵磨損程度有關(guān)。

2.3 液壓缸內(nèi)漏

有一次,3段篦床推動(dòng)頻率跟不上,檢查推動(dòng)壓力接近10MPa,更換備用泵無(wú)效、調(diào)整溢流閥無(wú)效,比例閥基本開(kāi)足,但是3段篦床一側(cè)液壓缸內(nèi)有“嗤嗤”聲音、缸體及油管路發(fā)熱燙手,分析是液壓缸內(nèi)漏,更換液壓缸后正常。

分析認(rèn)為,液壓缸活塞密封損壞使得工作腔與非工作腔串通,部分油液從工作腔流到非工作腔,工作腔油量減少,液壓缸活塞移動(dòng)速度降低,使推動(dòng)頻率降低;油液在壓力作用下經(jīng)極小的活塞縫隙從工作腔流到非工作腔時(shí),發(fā)出“嗤嗤”聲音,并因摩擦發(fā)熱造成油溫高、液壓缸及管路發(fā)熱燙手。液壓缸活塞密封損壞輕微時(shí),油壓降低不明顯;當(dāng)密封損壞嚴(yán)重時(shí),油壓明顯降低;篦床推動(dòng)頻率隨著密封損壞程度的不同而不同程度的降低,當(dāng)密封損壞嚴(yán)重時(shí)甚至可能造成篦床停止運(yùn)行。

2.4 溢流閥溢流值降低

3段篦床有一次中控給定頻率20次/min,現(xiàn)場(chǎng)反饋頻率14次/min,篦床推動(dòng)頻率跟不上但能上下行且上下行能到位,比例閥開(kāi)度達(dá)到100%,液壓泵壓力5MPa(正常10MPa左右),切換到備用泵、更換比例閥依然如此,檢查管路及液壓缸溫度正常,最后嘗試調(diào)高溢流閥壓力后正常。分析認(rèn)為,溢流閥設(shè)定壓力降低,造成油壓高于設(shè)定壓力時(shí)油液溢流,進(jìn)入液壓缸的油液減少,進(jìn)而造成 液壓缸推動(dòng)頻率降低,頻率降低量與溢流閥壓力降低程度有關(guān)。

篦冷機(jī)發(fā)生多次篦床推動(dòng)頻率跟不上故障,歸根結(jié)底是推動(dòng)液壓缸活塞的油液流量減少,使得活塞移動(dòng)速度降低。發(fā)生此故障時(shí)順著油液流動(dòng)線路從液壓泵、溢流閥、比例閥、液壓缸及管路仔細(xì)檢查或更換備件試驗(yàn)即可找出故障原因,進(jìn)而排除故障。

03 結(jié)語(yǔ)

液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),發(fā)生故障時(shí)原因常常難以查找,找到原因后故障較易處理,所以對(duì)于篦冷機(jī)發(fā)生故障時(shí),首先要仔細(xì)分析故障及異,F(xiàn)象,從故障及現(xiàn)象分析得到可能的原因,然后從原因著手分析哪些液壓件異常會(huì)產(chǎn)生這些現(xiàn)象,最后檢查或更換液壓件后試驗(yàn)即可。另外,同時(shí)要分析液壓件發(fā)生故障會(huì)產(chǎn)生哪些現(xiàn)象,這樣有利于故障原因的快速查找。

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發(fā)布時(shí)間:2024-07-04


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